据悉,某厂所用中心传动刮泥机在运行中突然出现响声大、工作异常的现象。经解体后,发现主要故障表现为∶大小齿轮磨损严重,下部角的接触轴承有所损坏。
一、 原因分析:
1、润滑方式不当:
设备原润滑形式运用的是脂润滑,经结构分析后发现,该润滑形式是为一次性润滑,现场加油管添加润滑脂后,会落入齿轮箱底部,不能作用于齿轮上。同时,该设备设计有油管和游标,分析后认为正确润滑的方式是用润滑油来润滑。
2、齿轮润滑的状况没法观察:
现有设备结构设计有游标,但游标在设备内部,无法观察。同时,外部没有方式能够观察到齿轮润滑的情况,致使设备润滑的状况处在盲区。
3、小齿轮轴向定位形式存有问题:
设备解体之后发现,小齿轮未设轴向定位的装置,经把小齿轮点焊在轴上来定位。该定位方式不但造成小齿轮安装过程中会存在偏心,同时会导致下部轴承游隙和帘量无法控制。
4、下部轴承选型存在问题:
原中心传动刮泥机设计的主轴下部轴承为角接触轴承,在实际分析过程中认为角接触轴承虽能符合使用的工况,但是其安装的要求较高,且经轴承上面靠着小齿轮压紧定位,安装过程中无法控制游隙。同时该设备转速较慢,且轴向力小,下部轴承受力基本为径向力,因此决定对轴承进行改型。
二、所采取的主要措施:
1、润滑方式的改进:
把脂润滑改成为油润滑,使大小齿轮一直浸泡于润滑油里来保持润滑的作用。
2、润滑状况没法观察的问题:
于大齿轮的上部加设有机玻璃看窗,可以每时观察油位及齿轮运行情况。
3、小齿轮定位问题:
加工一个长115mm,厚10mm的定位套,下部顶在小齿轮上,上部靠着上轴承箱来压紧,起到了小齿轮轴向定位的作用。
4、下部轴承改型:
将下部轴承角接触轴承改用圆柱式滚子轴承,改进后的轴承不但可以承担部分轴向的力,还可以承担越大的径向载荷,并且安装的要求较低,可整体符合设备使用需要。
三、取得的成果:
经对中心传动刮泥机进行了改造后,运行成果良好,没有出现故障,透彻解决了设备工作中存有的隐患。
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